分析

案例题 A化工公司主要经营范围为生产、研究、开发、销售己二胺、聚酰胺及其相关产品和副产品。2019年5月5日15时45分许,该公司聚合物工厂内发生一起燃爆事故,造成2人重伤。
该起燃爆事故发生在A公司一台正在作业的热焚烧炉内。发生事故的焚烧炉为A公司在2014年一期项目设计施工阶段提出设计要求,由德国的B专业公司依据欧盟标准制造并提供,其作用主要是对管道、设备内残留的聚合物进行焚烧处理。根据B公司提供的《说明手册》,该设备工艺室最高温度为500℃。2016年A公司专业技术人员黄某根据《说明手册》,参照A公司美国工厂焚烧炉操作流程,编制了焚烧炉的《闪蒸器盘管焚烧清洗操作规程》,依据该操作规程,焚烧炉的最高温度为450℃。
2017年4月15日,A公司与C公司签订《承包商服务协议》,双方约定,由C公司向A公司提供高压清洗服务,协议期限自签订之日起直至2020年4月15日终止,双方同时签订了《安全生产管理协议》。
2019年5月5日早上8时许,A公司焚烧炉操作人员邓某依据工作安排,在关闭并检查了焚烧炉炉门后,依据操作规程设定目标温度(200℃)和吹扫压力(6bar),开始对焚烧炉内的闪蒸器盘管、管道等设备进行加热作业。当日10时许,C公司当班班长黄某带领陆某、吴某在完成作业票开具等手续后,到达距离焚烧炉约10米左右距离的位置,开始当天的高压清洗作业。
作业至当日14时,邓某依据操作规程的要求,将焚烧温度设定为420℃,14时30分,邓某发现温度上升至438℃并仍有上升的趋势,于是通过对讲机向生产工程师朱某反映,朱某到现场处置的过程中,焚烧炉温度开始下降,但是压力仍然在上升,此时设备压力显示已达到8bar,朱某手动调整阀门泄压,效果不明显,随后,邓某征得朱某同意,按下设备急停按钮,此时焚烧炉内部开始喷水降温。15时45分左右,焚烧炉内部突发压力释放,产生的火焰冲出焚烧炉门,将正在附近进行高压冲洗作业的C公司员工陆某、吴某灼伤。
事故调查发现,焚烧炉天然气电磁隔断阀处于关闭状态,无天然气泄漏可能。闪蒸器盘管内的聚合物在高温下分解,形成的气体压力将聚合物冲出,遇空气后爆燃,同时将焚烧炉门冲开,导致周边作业人员灼伤。焚烧炉顶部设有5扇泄压窗,事故发生时均未动作。
A公司在编制操作规程前,未对工艺危险性进行分析,直接参考类似设备的操作规程进行编制,导致对特殊工况、应急处置等工序的工艺参数、作业流程不明确。A公司在新设备投入使用前,未能完全了解并掌握其安全技术特性,未采取有效的安全防护措施。同时,A公司与C公司签订服务协议时,未明确高压清洗作业区域,签发高压清洗作业票前也未向C公司作业人员告知现场可能存在的风险隐患。
事故调查结束后,当地应急管理部门要求A企业进行整改,全面辨识安全风险,并落实事故防范和整改措施。
问题:聚合反应会大量放热,具有爆炸的危险,简述聚合反应釜应重点监控的工艺参数以及宜采用的控制方式。

正确答案
重点监控工艺参数:(1)聚合反应釜内温度、压力,聚合反应釜内搅拌速率;(2)引发剂流量;(3)冷却水流量;(4)料仓静电、可燃气体监控等
宜采用的控制方式:(1)将聚合反应釜内温度、压力与釜内搅拌电流、聚合单体流量、引发剂加入量、聚合反应釜夹套冷却水进水阀形成联锁关系,在聚合反应釜处设立紧急停车系统。(2)当反应超温、搅拌失效或冷却失效时,能及时加入聚合反应终止剂。(3)安全泄放系统。
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